伊克赛吉秉承“以安全为使命、以创新为驱动”的经营理念,依靠科技与品质打造一流品牌,凭借服务与诚信赢得良好口碑,通过长期不懈的努力为环保事业作出突出的贡献。
伊克赛吉全系产品引进欧洲高端零组件。采用国内先进加工工艺,执行ISO9001、 CE等多项认证的质里控制体系。公司与多家高校开展合作,通过联合开发.为企业提供智力支撑,公司拥有多项专利和核心技术成果。
一、低氮燃烧器改造前后的锅炉效率及飞灰含碳量
项目改造前改造后负荷(MW)260235锅炉效率(%) 91.3891.07飞灰含碳量(%)0.421.30炉渣含碳量(%)4.743.80,低氮燃烧器改造后锅炉热效率为91.07%,低于保证值92.6%。一方面当前燃煤煤质较差,火焰中心后移,导致排烟温度较高;另一方面飞灰含碳量上升,致使锅炉热效率比改前略有下降。经改造后飞灰含碳量有所上升,炉渣含碳量有所下降,飞灰、炉渣含碳量都略高于预期值(飞灰可燃物小于1.0%,炉渣可燃物小于3.5%)。飞灰含碳量上升主要是由于分级配风,分级燃烧导致的风、粉混合不均匀,使得燃烧不充分,部分焦炭在炉膛上方未完全燃烧。二、低氮燃烧器改造前后结焦及燃烧状况
低氮燃烧器改造前锅炉极易结焦,燃烧稳定性差,常因煤质波动或垮焦造成熄火。改造后,炉膛内无结焦现象。分析原因,由于一次风逆时针小切圆布置,使煤粉集中在炉膛中心,不易贴壁;并且采用较大的二次风切圆和贴壁风,在壁面形成氧化J险气氛,不易贴壁。
三、低氮燃烧器改造前后稳燃性能
低氮燃烧器改造后,锅炉稳燃能力明显增强,尤其在低负荷区段稳燃性能得到明显提升,炉膛内无结焦现象,炉膛温度提升明显,炉膛主燃烧区下部火焰平均温度11500C,燃尽风区域火焰温度11000C,不投油稳燃负荷能保持在较低负荷,观察炉内火焰呈金黄色,炉内燃烧状况良好,主燃烧区温度分布均匀,锅炉没有发生因燃烧问题而产生的熄火。分析原因,主要是采用一次风浓淡分离喷口,使一次风着火更稳定;并且一、二次风混合适当推迟,也利于煤粉燃烧。
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