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伊克赛吉低氮改造技术出现的问题及解决方法(一)

       从伊克赛吉低氮燃烧技术在大量电站燃煤锅炉应用实践证明,低氮技术对于减少NO 的产生量是非常有效的。但是,在实际工作中,由于锅炉使用的煤种不同,而且锅炉型号也不同,使得NO 的产生量也各不同,产生的问题也不尽相同。

      1、伊克赛吉低氮燃烧改造影响积灰的原因分析
      CFB的低氮燃烧的最佳床温为860 ~ 890 ℃,最多不宜超过920 ℃。而现实的床温为930~1000℃,甚至更高。所以在物料循环方面一般都采用提高分离器分离效率的方式,增加返料量,以将床温控制在适宜低氮燃烧的温度范围。
提高分离器的分离效率的直接影响即为,循环灰的循环倍率增加,进入尾部受热面的积灰量增加,同时进入尾部受热面积灰的颗粒度更细,更细的灰颗粒具有更大的粘性,以上两点都会加剧受热面的积灰。
      2、伊克赛吉低氮燃烧改造导致积灰加剧的主要特点
      受热面积灰加剧的最直接现象就是排烟温度的升高,主蒸汽温度降低,负压变小,停炉检查的时候,会发现整个竖井烟道受热面的积灰都很严重。
很多机组原来不需要安装吹灰器,或者安装了吹灰器以后基本不怎么运行。现在必须投入吹灰器的运行。而有些厂原来安装的吹灰器能满足吹灰的需要,现在投入低氮燃烧以后,原来的吹灰器效果变差,满足不了当前的工况需要。
低氮燃烧导致积灰主要特点是:灰颗粒度变细,灰量增加,灰的附着性增加,有一定粘性。

      3 、锅炉内部燃烧环境变坏,配煤、配风、稳燃性变低
      因采用低温、低氧燃烧,炉膛温度下降,在低温缺氧的环境下煤粉就会推迟着火,而且燃为灰烬的能力也会变弱,锅炉内的燃烧环境和改造之前比变差。
在锅炉改造前使用的配煤、配风方式很大程度上不适用,不仅会对锅炉的各项指标产生影响,还会使锅炉低负荷稳燃的能力变低。
      4、 锅炉对煤的种类适应性变差
       伊克赛吉低氮燃烧器改造后,大力优化调整燃烧,在很大程度上可以很好地匹配NO 的排放水平和锅炉的经济性。但锅炉燃用煤种发生变化后,就会打破一开始锅炉的经济指标和环保指标的平衡关系。若使用高热值、高挥发的煤种时,NO 的排放浓度虽略有增加但较易调整控制;若使用的煤种是劣质的或者含的水分较多会稍许减少NO 的排放量,但是比较难控制。

      5、伊克赛吉燃烧器上部水冷壁区域高温腐蚀加剧,过热器产生结焦
       锅炉水冷壁高温腐蚀现象在对冲燃烧和“W”火焰燃烧锅炉上较为突出,主要是燃烧器区水冷壁存在着较强的还原性气氛如CO、H2S等,燃烧区域氧含量在2%以下会产生大量CO,由于低氮燃烧其中采用了低氧燃烧,势必会使增加CO的产生,加剧水冷壁区域高温腐蚀。
因增加了高位燃尽风,在总风量不变的情况下,二次风量减小,导致煤粉缺氧燃烧,一次风与二次风掺混时间都发生推迟,使得炉内煤粉燃烧过程拉长,炉膛火焰中心上移,相应炉膛出口烟温升高,未能燃烬的成分随气流上升到上部区域与燃尽风等强烈混合,在此区域开始剧烈燃烧,造成此区域温度高,容易引起过热器超温、结焦和积灰。
      6、锅炉煤种适应性变差
        伊克赛吉低氮燃烧器改造后,经过燃烧优化调整,在一定程度上能使NOx的排放水平和锅炉经济性取得较好匹配,但锅炉燃用煤种发生变化后,原先锅炉经济指标和环保指标的平衡关系旋即被打破,如:高热值、高挥发分煤种时,NOx的排放浓度虽略有增加但较易调整控制,也伴随着出现燃烧器喷口易结焦、过热器易超温、过热减温水量增加等现象;当燃用劣质煤或水分偏大的煤种时,NOx的排放浓度虽略有降低但调整控制较困难,特别是上层燃烧器煤质较差时,再热器超温情况明显增加等。


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